來源:中國石化報 時間:2025-03-19 08:04
本報記者 黃敏清 通訊員 羅 鵬 何 影
“煤粉爐干渣項目的成功實施,不但提高了資源回收利用率,而且為公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益和較好的環(huán)保效益,要好好總結完善,進一步提高運行效率?!?月11日,在廣州石化熱電部生產(chǎn)調度會上,該部副經(jīng)理胡學良叮囑大家。2月28日,廣州石化熱電部灰漿池至高濃度污水流程聯(lián)通工作試運成功,截至目前運行平穩(wěn),標志著煤粉爐干渣項目攻關工作圓滿完成。
熱電部煤粉爐裝置原始設計采用水力沖渣運行模式,爐渣需依次經(jīng)過冷灰斗、撈渣機、碎渣機,再通過水力沖渣進入灰漿池,隨后由灰漿泵輸送至灰漿堆放場循環(huán)使用。這一復雜的輸送過程涉及眾多轉動設備,耗電量大,輸送管線的維護任務繁重,存在轉輸管線泄漏風險。
為從根本上解決問題,煤粉爐濕渣轉干渣技術攻關改造被提上了議程。2024年下半年,廣州石化將煤粉爐干渣項目作為重點項目立項。
由于是新技術,可參考的經(jīng)驗不多,廣州石化成立攻關團隊,通過邊運行邊總結、邊優(yōu)化邊提高的方式,解決試運過程中暴露的各類問題。煤粉爐干渣系統(tǒng)投運初期,由于撈渣機與振動篩承接部位的設計不合理,干渣初始回收率僅為70%。經(jīng)過改進完善,攻關團隊自主完成了出渣口擋板等技術改造,將干渣回收率提升至接近100%。
廣州石化還組織多部門聯(lián)合對灰漿池來水和外排后路存在的問題進行列表,逐一開展現(xiàn)場攻關。他們結合現(xiàn)有的工藝流程,利用檢維修余料,順利完成了鍋爐連排水回收至脫硫水箱改造工作,以及灰漿池后路至高濃度流程的聯(lián)通工作,實現(xiàn)了停用灰漿泵的目標。
歷時半年建設,該項目于今年2月2日投運,成功實現(xiàn)濕渣轉干渣。濕渣轉干渣運行后,沖渣泵的主要作用變?yōu)殄仩t水封槽補水,用水量大幅下降,泵的節(jié)能潛力較大。攻關團隊快速行動,通過利舊其他拆除裝置的變頻器,自主設計改造,實現(xiàn)了沖渣水泵由工頻運行轉為變頻運行。
經(jīng)測算,煤粉爐干渣項目攻關實施后,每年可節(jié)電、節(jié)水140多萬元。其中,停運灰漿泵和廠外回水泵,每年可節(jié)電171萬千瓦時,節(jié)約用電成本106萬元;修舊利廢,實施沖渣泵變頻改造,預計年節(jié)電43.4萬千瓦時,節(jié)省電費26.9萬元;在節(jié)水方面,通過成功回收利用鍋爐連排水,減少了新鮮水耗量,預計每年節(jié)約水費10萬元。
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