來源:中國石化報 時間:2024-12-11 08:10
● 問 題
油氣開發(fā)過程中出現(xiàn)的井下工具故障、油管桿磨損等問題,需要通過修井作業(yè)來解決。作業(yè)內(nèi)容中,抬放油管是操作最煩瑣、勞動強度最大的一項。一口油井的油管有100~300根,作業(yè)人員要將油管一根根抬放到油管排管架上,勞動強度大,工作效率低。
● 創(chuàng)新點
集團公司技能大師、河南油田首席技師郭亮,帶領(lǐng)團隊于2022年研制出可折疊的自動油管舉升裝置;2023年,通過設(shè)置液壓機械千斤支腿,將舉升裝置的底座升級為可調(diào)式,使其適用井場的范圍更廣;2024年,升級裝置的液壓旋轉(zhuǎn)機械爪,實現(xiàn)從只能抓取73毫米和88.9毫米的油管到抓取所有型號的油管,裝置的自動化程度不斷提升。
● 效 果
自動油管舉升裝置應(yīng)用后,每百根油管的抬放時間由28分鐘降低至12分鐘。截至今年11月底,該裝置應(yīng)用132井次、抬放油管105720根次,單井抬放油管平均作業(yè)工期較人工縮短21.4天。
本報記者 常換芳 通訊員 俱云娟
12月4日,在河南油田采油一廠雙T9-148修井作業(yè)現(xiàn)場,自動油管舉升裝置用它靈活的機械臂,準(zhǔn)確地將油管運送到了油管排管架上。
“應(yīng)用這個裝置后,修井作業(yè)的施工效率提高了兩倍多?!焙幽嫌吞镉头行慕?jīng)理劉胤說。
自動油管舉升裝置的誕生要回溯到2017年5月。針對作業(yè)過程中人工抬放油管效率低、勞動強度大的問題,油服中心專門成立科技攻關(guān)小組。當(dāng)時,其他油田已存在油管舉升裝置,但是相對笨重且拆裝不方便,搬遷效率低。攻關(guān)小組就把研制靈活、安全、便于拆裝、操作簡單的油管舉升裝置作為攻關(guān)方向??紤]到井場面積有限,他們根據(jù)智能手機電路板的集成原理,采用撬裝式底座,將管線接頭、固定支腿等部件焊接在型鋼上,連接為一個整體,既節(jié)省了空間、提高了穩(wěn)定性,又無須再次組裝,方便搬遷。
設(shè)計好底座后,貓道(運輸油管的軌道)的設(shè)計又出現(xiàn)了“梗阻”。
下油管時,修井設(shè)備要先將地面排管架上處于水平狀態(tài)的油管放在貓道上,逐步提起,變垂直狀態(tài)后,再下入井筒內(nèi)。起油管時,設(shè)備要將井筒內(nèi)垂直狀態(tài)的油管提出,放在貓道上,變?yōu)樗綘顟B(tài)后,再擺放在地面排管架上??墒?,要讓一根10米長的油管平放,貓道也至少得有10米長。這么長的東西,運送起來很不方便。攻關(guān)小組又從折疊手機上找到靈感,將貓道設(shè)計成可折疊的,這樣便于運輸和存放。
底座和貓道設(shè)計成功后,裝置的動力來源問題又隨之而來。若采用電驅(qū),裝置在沒有電源的注水井就無法作業(yè)了。于是,攻關(guān)小組改造自動修井機的動力源,將舉升裝置 “連”到修井機的液壓管線上,解決了這一難題。
自動油管舉升裝置自2022年研制成功后,在2023年和2024年先后經(jīng)過兩次改進升級,自動化程度不斷提升。截至今年11月底,該裝置應(yīng)用132井次、抬放油管105720根次,單井抬放油管平均作業(yè)工期較人工縮短21.4天。
在2023年集團公司QC成果評比中,該成果獲一等獎。
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